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工業風機、軸流風機系列
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當前位置技術知識 >> 工業風機技術改造

工業風機技術改造

1、 工業風機改造起因

  干熄焦原工藝設計的除塵風機為Y4-73No15D風機,由于工作煙氣含塵量較高,為100~500mg/Nm3,硬度較大,對工業風機葉片產生嚴重磨損,而且含有少量的CO、CO2、H2、H2S、SO2等氣體,對風機有一定腐蝕作用。經實測風機入口水分達到飽和狀態,pH值為8.7,因而風機運行初期葉輪磨損、腐蝕相當快,使用壽命不到30天,致使整機振動趨勢發展較快,7天之內垂直振動和水平振動分別由當初的50、40μm上升到150、100μm,無法正常使用。現場檢查發現工業風機葉輪鋼板已由12mm磨損到0~3mm,參差不齊,軸承損壞、底座松動,工作環境極其惡劣。由于頻繁出事故,給生產帶來極大影響。

2 、工業風機改造方案

  針對存在的問題,通過技術交流,為降低投資,并充分利用現場條件和現有設施,判定改造方案如下:(1)改造工業風機與原設計風機的安裝尺寸相同;(2)與工業風機相匹配的電機仍使用原設計的電機,功率為630kW,轉速為1440r/min;(3)葉輪進行耐磨、耐腐蝕處理,提高壽命;(4)采用進口SKF軸承,使葉輪與軸承壽命相當,滿足現場高負荷、高運轉的要求;(5)采用進口密封,防塵進入,確保軸承良好潤滑條件,改善風機運行狀態;(6)工業風機基本參數保持原設計的要求不變。

3 、工業風機葉輪改造

  (1)葉輪材質:常用材料為15MnV和16MnV,而15MnV比16MnV綜合機械性能好,具有更好的可焊性和耐磨、抗腐蝕性能,為此,選用15MnV代替原設計16MnV。
  (2)原風機葉片為后彎圓弧型,很容易掛灰,使用壽命短,為此,選用后向直板葉片,改變葉片的安裝角度,并在磨損嚴重部位增加補強板,葉片工作面上噴涂WC層,增加耐磨層,提高抗耐磨性能。

4、 工業風機使用效果

  通過改造,葉輪耐磨、耐腐蝕得到改善,葉輪壽命由原來的30天提高到190天,提高了6倍;采用進口SKF軸承,精度高,質量好,并改用磁力機械密封結構,防止灰塵進入,改善了軸承潤滑狀態,提高了運轉可靠性,可確保工業風機葉輪周期內不出現任何事故。實際運行效果表明,改造是成功的,由于除塵風機整機運行平穩可靠,在改善干熄焦環境、減少污染、降低勞動強度方面發揮了重要作用,為干法熄焦的推廣創造了條件。由此看出采用新技術、新工藝對關鍵部件進行長壽化攻關不失為提高整機壽命、改善運行狀態的一個很好的、強有力的措施。