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油壓閥門的先容

造氣系統的油壓網絡是造氣的中樞神經,它嚴格履行著微機發出的信號指令、并傳遞動力驅動油壓閥門切換氣體流向,完成循環工作。而作為履行機構的油壓閥門啟、閉到位的動作準確性、封閉的周密性、開啟的通徑利用率,啟閉的到位速度以及可靠性和運行效率。都直接影響到煤氣爐運行的安全性和運行效率。要保證和提高,油壓閥門的性能和質量,請求在閥門的設計上作改良、制作和選材等方面都要提檔次、上等級。

   油壓閥門從造氣利用角度講,稱之工藝閥門,屬于全開、全閉式閥門、請求開啟要貫通,封閉要周密。其作用在于切換氣體,走向實現階段的轉換連接,形成循環制氣。隨著煤氣爐持續運行才能的提高,新的生產特點已經對閥門的性能和質量提出了更高的請求。因此每一個廠家,都應當對油壓閥門的性能和質量倍加器重。以往人們只器重閥門是否能關嚴和應用壽命。而新的理念看這個標題則認為,以上兩個標題固然重要,而只夸張以上兩個方面還是不夠的,還要重視閥門的開啟度,即有效通徑利用率。這一點,是造氣技巧發展過程中,總結發明的又一制約煤氣爐運行效率的生產才能的新標題。近10年的造氣技巧改革,一直著重煤氣爐擴大直徑和改革高徑比,以及簡化流程加粗管道。旨在提高制氣效率,提高單爐生產才能從而適應不斷擴大的系統生產才能,打消小爐子成排,熱效率低的局面。然而,一些廠家工藝管道擴大后,由于油壓閥門選配不準確。致使阻力沒能按設計請求下降,投資的效益沒能完整施展。原因在于選配的油壓閥門設計存在不足使其開度不夠,因此閥板占用必定通道面積,產生阻力形成洽商現象。解決這一標題,必需從設計計劃的改良進手。以提高有效通經利用率、下降阻力、提高運行可靠性、下降故障率為目標。對油壓閘板閥、座板閥、蝶閥進行了一系列改良。

   1、油壓閘板閥的改良(以下簡稱閘板閥)
當今,閘板閥在小氮肥行業造氣系統的利用依然比擬多。利用最多的地位當屬吹風閥,近70%的單爐系統都是采用1臺閘板閥,加1臺油壓蝶閥為一閥組用于進爐風閥地位。因閘板閥在風管上呈直線連接不會因閥門安裝產生彎角,吹風阻力應當不會產生。然而,吹風阻力是否就小了呢?原設計的閘板閥存在有兩個方面的不足,一是內件結構復雜易脫落故障率高,維修費高。二是閘板行程不夠,開啟時閘板有20%-25%懸于閥口處,提不上往產生阻力。

   改良方法:
   (1)內件改良,原設計內件數目多,結構繁瑣,聯接和緊固方法不公平。實際生產中因吹風閘板閥出故障影響生產的機率最高,老式閘板閥內件共12件:閘板兩片、閥芯一件、下楔一件、漲鐵塊兩件、聯接耳環二件、緊固螺栓四顆,結構復雜,拆,裝都十分艱苦。

  改良后,內件分為六件,減少一半。由兩片自帶子、母爪扣的閘板和一件上楔、一件下楔組成。四件通過奇妙的相互鉤、掛聯為一套。啟閉時漲、縮機動可靠。

   (2)閥桿與上楔聯結方法改良,原聯接方法為,原設計閥桿下端為“T”字形結構,與閥芯上真個“。”形扣槽勾掛聯接,該機構運動余隙打,易脫落。

  改良方法:
   上楔上部設內螺紋孔。閥桿往掉“T”字形頭,下端改為外螺絲頭與上楔緊固為一體,再防脫銷。改良后特點:結構簡略、不易脫落、應用周期長,故障率減少60%以上。

   (3)閥板行程改良,閥板提高高度不夠直接影響吹風騷量,即是該處縮小了通徑。使吹風效率降落,吹風時間延伸。改良后的的設計既能使閥板全部打開又增設,防過位措施,使老式設計計劃存在的標題得到有效解決。

   2、新型油壓座板閥(以下簡稱座板閥)
座板閥目前在煤氣系統利用最廣、用量最大,大至DN1000,小至DN20。規格多,處安全蝶閥地位外,其他閥位均能應用座板閥。因此,座板閥改良的意義更大。
改良方法:
   (1)座板閥的第一項改良:將上封蓋由“平板”形,改為“凸”形。
為閥板設計了一個“躲身之處”閥板打開時全部縮進閥蓋上的空腔內。一是讓開通道增大了流通面積,二是避免了氣體夾帶灰塵的沖刷。而原設計閥板打開是懸于閥體的氣體通道內,占領有效通徑20%左右。增加氣體阻力、影響制氣效率、改良后通徑利用率100%。

   (2)改良密封情勢:
   斜面密封已應用多年,總結得知,密封上易粘連異物、常有垢類物質呈現在局部范疇內,而且易片狀脫落影響密封性能。改為線密情勢后密封面縮小、密封面受力增大。

   不易產生異物粘連開,關撞擊產生自研磨、自修復后果。應用時間延伸后密封面主動增寬,密封后果保持長久。

   3、油壓蝶閥的改良方法(以下簡稱蝶閥)
油壓蝶閥早些年稱“安全擋板”,蝶閥實際上是個聯動的組合閥,其結構是一個蝶板閥加一個小放空閥。

   作用在于風閥封閉后,兩閥之間的帶壓余氣能通過放空放掉,起到保證安全的作用。

   由于其具有特別的重要性,現在稱之“安全蝶閥”,該閥的可靠性直接影響安全生產。請求必需具有密封性和可靠性,原設計存在缺點故障率高。

   重要是易脫銷、斷銷、行程不夠,關不嚴等。標題在于原設計的主蝶板軸為兩節“半軸”分辨固定在蝶板兩側,結構強度不夠造成故障率高。常呈現外部部分工作正常,而蝶板不動無空氣進爐,原因還不易查找。

  改良方法:
   將主軸改為由一條加粗的整軸貫穿蝶板中心,結構強度高,定位準確,密封性能好,可靠性提高,故障率同比下降70%以上。從而對安全生產起到有力的保證作用。

  4、選材質量要提高
  為適應當今強化生產的條件下,風速快,沖刷力大和劣質煤氣化時上、下行溫度高的特點。延伸油壓閥門的應用壽命,提高持續長周期運行的程度。油壓閥門各重要部件的材質需要提高檔次。提高抗裂、耐磨才能。

   目前,為油壓閥門配套的緩沖型油壓缸已在部分廠家利用。因緩沖油缸能在閥門將近關到位時,忽然減慢活塞桿的吐伸速度,使閥板與閥口撞擊減少,從而減緩密封面磨損。

   同時也減輕了十字頭等聯接部件的撞擊力,從而下降了故障率延伸了應用周期。

  另外,油壓缸內密封填料也有較大改良,聚四氟乙烯填料應用壽命比本來填料增加幾倍,同樣也是在向著延伸應用周期、減少故障率方向邁進。

   這兩項改良利用價值極高,推廣速度較快,今后將發展為廣泛利用。閥體部分本來基礎采用HT-Zo普通鑄鐵,改為H下250耐熱鑄鐵就能滿足需要。部分廠將關鍵部位如除塵前地位應用的上行閥、熱回收閥等的閥板、閥圈、閥桿改為不銹鋼材質。更加延伸了應用壽命,這一點是十分有益的。一般地位的座板閥密封件采用球墨鑄鐵就能滿足需要,但不宜再應用普通鑄鐵件。

  5、結束語
  對油壓閥門性能、結構、材質的改良,重要體現了以下兩個方面的重大意義。
(1)通過改良閥板打開時的晉升高度,使有效通徑全部利用。從而打消存在多少年來的閥門阻力標題,系統阻力相應下降。使煤氣爐吹風和制氣效率相應提高。相當于將管道家杜了100咖左右的通徑。

  (2)改良后,油壓閥門可靠性提高,故障率明顯降落,煤氣爐安全性能提高,持續運行才能加強。特別合適當今請求提高持續性生產程度的形勢。

  油壓閥門在煤氣系統所占份額比擬小,在選配時更應當比性能,比質量,比可靠性。否則,如生產中一個油壓閥門出故障,整臺爐則不能工作。更易造成氧含量高、局部爆炸或惡性事故,煤氣系統每一個油壓閥門都是關鍵部件。

   可見,油壓閥門的性能、質量和可靠性,直接而又很大程度的影響著煤氣系統的生產效率以及安全和節能。各企業應慎重看待該標題。